Вопросы и ответы

Вопрос:

стойка нц 210 положение рев головки т1.1 набираю поворот т3.3м6 пуск .внизу в левом окне надпись т1.1 рядом т3.3 снова пуск .надпись т3.3 рядом т0.0 и появляется числоввая индикация ...все это вкл. одной командой в чем причина

Ответ:

Для активизации инструмента и корректора программа логики станка должна установить запрос U10K21="1" и удерживать его до появления сигнала I0K27="1". Если сигнал ответа I0K27 не появился, то необходимо заблокировать работу управляющей программы и вывести сообщение: "Инструмент не активен". К установке запроса U10K21 еще существуют дополнительные условия. В вашем случае сигнал-запрос U10K21 логика устанавливает только на второй ПУСК. Кто разрабатывал программу логики станка? В тот момент, когда на экране T3.3 справа обозначена ли на экране функция M6 песочными часиками?

Вопрос:

Не могли бы вы выслать пример программы логики для фрезерного
станка ГФ2171С5?

Ответ:

Высылаю Вам учебные проекты станка 24к40 и 16к30- для этого станка у нас нет проекта.

Вопрос:

Здравствуйте, станок РТ755Ф3 2 года после кап. ремонта, установлена стойка NC-210. Начала появляться ошибка "запрограммировано S без диапазона. УП начинает нарезать резьбу резцом, может сделать доин проход, а может и несколько. Появляется при движении по оси "Х". В руководстве оператора нашел эту ошибку как сообщение файла RUMES4 под номером 4_46, но описания этой ошибки не нашел, хотелось бы узнать, как посмотреть из чего складывается эта ошибка. Диапазон на коробке скоростей остается выбран (смотрел и по модулю индикации дискретных входов и в "мониторе реального времени"), и УП ранее работала без этой ошибки. Заранее благодарю за помощь.

Ответ:

    Здравствуйте, можете проверить правильность управления шпинделем- пересылаю Вам пример управления шпинделем без этого сбоя по отсутствию сигнала от станка номера диапазона.  

Вопрос:

Здравствуйте, подскажите пожалуста как задавать электронную компенсацию лифта (GAS) на системе ЧПУ NC-200 и нужно ли менять еще какие то параметры

Ответ:

Здравствуйте, для каждой выбранной оси можно в инструкции GAS указать механический люфт в мм (не должен превышать допустимой величины для данного станка, при этом не применяются датчики- линейки(для линейки люфт не задается- он сам автоматически компенсируется)). 

Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста , сколько стоит ЧПУ NC 201м?

Ответ:

Здравствуйте! Высылаю Вам прайс- лист нашей продукции.

Вопрос:

Здраствуйте, у меня довольно простой вопрос, но не могу найти на него ответ. Я только начал учить стойку NC-210. Необходимо обработать деталь с одной стороны, переустановить её и обработать с другой стороны. Какую функцию надо использовать, чтобы переустановить деталь и далее опять пошли кадры программы. Надеюсь понятно объяснил вопрос. Заранее спасибо.

Ответ:

Здравствуйте. Можно использовать кадр с М-функцией безусловного технологического останова: M0. Поскольку я не знаю как отрабатыватся M0 на данном станке (выключается ли по этой функции шпиндель, СОЖ и т.п.), поэтому рекомендую все исследовать, чтобы обеспечить безопастность оператора.
По функции  М0 в УЧПУ будет выполнен останов и кнопка ПУСК на пульте оператора должна погаснуть (я бы еще подстраховался и сам нажал кнопку СТОП), и программа будет оставаться на остановленном кадре, пока оператор не установит режмы AUTO или STEP и не нажмет кнопку ПУСК повторно. Если для подстраховки нажималась кнопка СТОП (копка СТОП подсвечена красным светом), то для продолжения работы по программе (AUTO или STEP) эту кнопку СТОП необходимо нажать повтороно (кнопка СТОП должна погаснуть) и только после этого нажать кнопку ПУСК.

 

Вопрос:

Здравствуйте. Хотим модернизировать карусельный станок. В форме заказа надо указать версию про. Как узнать какую?

Ответ:

Здравствуйте. Версия Про как правило универсальная по отношению к типу станка, поэтому не нужно указывать версию.

Вопрос:

Добрый день!
Пришлите ,пожалуйста, учебный проект установки ЧПУ NC-210 на токарно-карусельный станок 1А512, а также материалы по эмулятору данной системы на компьютере.
С уважением, Александр.

Ответ:

Добрый день! Высылаю учебный проект для токарного станка 16к20 и материалы по эмулятору. С уважением Павел.

Вопрос:

Добрый день!

Подскажите есть ли у Вас опыт модернизации станков 16А20Ф (1988г.в.) с УЧПУ НЦ31-10 по части замены устаревших револьверных головок (резцедержек) УГ9326 на револьверные головки например - производства Sauter Felomechanik D-72555 Тип 0.5.480.520?? Возможно ли как то согласовать работу резцедержек нового поколения с УЧПУ старого поколения??

Ответ:

Здравствуйте. Что особенного в этих Р.Г., чтобы УЧПУ не смогло ими управлять?
УЧПУ может обеспечить задание на вращение Р.Г. или дискретным выходным сигналом +24В, или аналоговым сигналом +/-10В с ЦАП.
Номер позиции Р.Г. может сообщать в УЧПУ или дискретными  входными сигналами, или посредством встроенного в Р.Г. датчика энкодер (типа BE178 5A)

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, где можно скачать на русском языке
инструкции оператора и по программированию на станок okuma с
управляющей системой osp-e100l (osp-e10l).

Ответ:

Этот сайт дает консультации только по оборудованию, поставляемому ООО "Балт-Систем".

Вопрос:

Здравствуйте! Если я правильно Вас понял, данный код (GTA,X,1,E30) переменной Е30 присваивается фактическое значение координаты Х, можете написать ответ на почту.

Ответ:

Здравствуйте! 1- текущая позиция оси X 
относительно микронуля в текущем процесcе.(см.Руководство по характеризации);

 

 

 

 

Вопрос:

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста какую систему ЧПУ лучше установить на многоцелевой МС 12-250? Спасибо!

Ответ:

Здравствуйте!
Если на станке 3 оси + шпиндель без датчика, то можно предложить NC-201М (все зависит от требуемого количества дискретных входов/выходов). 
Если на станке (4 оси + шпиндель без датчика) или (3оси + шпиндель с датчиком), то можно предложить NC-210 (все зависит от требуемого количества дискретных входов/выходов).
Если количество требуемых дискретных входов/выходов более от 64/48 до 128/96, то  можно предложить NC-230.
Вся информация имеется на сайте.

Вопрос:

Добрый день!
Хотим модернизировать газопламенную резку и установить ЧПУ NC-210 . Привод частотный. ДОС - энкодеры.
Пришлите ,пожалуйста, учебный проект для решения такой задачи или аналогичной.

Ответ:

Добрый день! Высылаю учебный проект на похожий фрезерный станок 24к40.

Вопрос:

Хотим модернизировать 16К20 с системой ЧПУ NC-31 на вашу систему ЧПУ, "болгарские" привода оставить старые, заменить только датчики ВЕ-178 на ЛИРы.
Просим выслать прайс-лист со ориентировачной стоимостью.

С уважением Поликарпов Виктор Вас.

Ответ:

 Здравствуйте, Виктор, высылаю Вам прайс лист, по запросу можно выслать учебный проект с plc привязкой со схемами для похожего станка 16к30. С уважением Соколов ПС. 

Вопрос:

У меня два вопроса:
1. Как и возможно ли, запрограмировать движение инструмента в плоск.XY по спирали Архимеда с заданым шагом между соседними витками?
2. Как и возможно ли, присвоить переменным в УП значение координат X и Y в которой в данный момент находится ось Z ?
Поясню для чего нужно: имеется прямоугольная деталь. Индикатором касаюсь края по оси X, жму кнопку СТАРТ, значение координаты X меняется на ноль, перемещаюсь на противоположный край детали по оси X, жму кнопку СТАРТ, значение координаты Х делится на два, тоже проделываю с Y, в итоге ноль по центру детали (для Fanuc прогу сделал), хочу сделать для NC210.

Ответ:

1.Привожу один из вариантов с использованием  формулы P=A*ALFA/6.28. 
G0XY
(UCG,2,X-100X100,Y-100Y100)
;A - шаг 0.26 примерно подойдет для фрезы диаметром 16мм
E30=0.26
;начальное значение ALFA
E31=0
;конечный радиус спирали
E32=100
\"1\"
;P=
E33=E30*E31/6.28
;X=
E34=E33*SIN(E31)
;Y=
E35=E33*COS(E31)
G1G28XE34YE35F1000
;приращение ALFA
E31=E31+10
;проверка на достижение конечного размера 
E36=E32-E33
(BGE,E36,0.01,1)
 
2)
Вариант 1. Если требуется узнать интерполяционную (на экране поле 'Факт') позицию относительной текущего нуля детали (если ноль детали в системе не задан, то эта позиция оси Z относительно нуля станка):
(GTA,Z,1,E30) - присваивает текущее значение координаты  'Факт' (UCV=0) по оси Z в переменную E30
G0XE30YE30    - выполняет движение осей X и Y в позицию, которую сейчас имеет ось Z с учетом ноля детали.
Вариант 2. Если требуется узнать позицию с датчика оси Z относительной нуля станка:
(GTA,Z,9,E30) - присваивает текущее значение координаты  'Датчик абс.' (UCV=1) по оси Z в переменную E30
G0G79XE30YE30 -выполняет движение осей X и Y в позицию, которую сейчас имеет ось Z без учета ноля детали.
 Для данного случая подойдет вариант 1. Начальным условием должно быть отсутствие активного нуля детали.
 Для записи полученного значения (координата середины детали) в файл начальных точек можно использовать язык ASSET см. пример в программе UP105/MP2 возможно эта программа еще сохранилась в УЧПУ.
Внимание!!!
До 1-ой попытки запустить программу UP105/MP2 сохраните текущий файл начальных точек в другом каталоге MPX или временно его переименуйте.

Вопрос:

НЦ-310. При нажатии кнопки СБРОС оси останавливаются, однако идет выполнение кадра в режиме MDI. Вследствии чего идет отключение по рассогласованию. Вопрос:
1.Какой сигнал выдает нажатая кнопка СБРОС?
2.Что нужно прописать в логике, чтобы по СБРОСу происходил останов программы?

Ответ:

СБРОС должен останавливать движение осей, заданное в кадре (без дополнительных условий). В логике для останова осей по СБРОС ничего делать не надо. Сигнал сброса в логике I0K1 - строб длительностью 2 цикла медленной логики.
Если движение осей было задано из логики W12K1, то для выполнения останова необходимо обнулить W12K1 в момент СБРОС I0K1=1 и держать W12K1 =0 до нового запроса от М-функции конца движения с блокировкой расчета кадров

Вопрос:

Здравствуйте.У меня такая проблема-вертикально-фрезерный станок с NC-200.Несколько раз за день шпиндель неправильно ориентируется при смене инструмента.Датчик меняли. Причем после того как он неправильно соорентируется он запоминает это неправильное положение. Но если сделать CTRL-ALT-DEL, то снова правильно ориентируется. В чем может быть причина?

Ответ:

Здравствуйте. При нестабильной ориентации можно поменять местами контакты сигнала нулевой метки. Также высылаю рекомендации по организации М19.

Вопрос:

Здравствуйте. Скачал и установил образ системы MS-DOS 6.22 с установленным эмулятором ЧПУ NC-110 для VMWare. Однако в описании так и не понял как надо подключить к нему файлы параметров нужного станка, а также проверяемые УП! Не могли ли бы вы по-подробнее описать процедуру создания загрузочного диска(в моем случае это usb-flash) и связь его с эмулятором.

Ответ:

Здравствуйте Юрий, пересылаю в архиве материалы по эмулятору.

Вопрос:

Подскажите пожалуйста как можно на стойке NC-210 забить координату деленную на 2.
Сейчас приходится на калькуляторе расчитывать значение например (коорд x/2), потом с помошью ORA вводить получившееся значение в стойку. Может ли система это делать автоматически. В документации искал, но ничего не нашел.

Ответ:

  Признак диаметральной оси Х - это в ТРА добавляется код 40. т.е. обычно ТРА=41(см.файл axcfil). (Учет диаметральности в значении корректора выполняется добавлением в TOF кода 10 (см.файл pgcfil).  

Вопрос:

Здравствуйте .
Ставим Ваше ЧПУ NC-230 впервые на расточной ст.2А622Ф4 , просим выслать учебный проект на этот или подобный станок .
Спасибо.

Ответ:

 Здравствуйте Юрий Витальевич, высылаю учебные примеры проектов станков
24к40 и (2в623 без смены инструмента для nc110).  С уважением Соколов П.С.

Вопрос:

Здравствуйте!
В ответ на мой вопрос Вы ответили, что: "...Подобный пример программы на обработку сферы на фрезерном станке можем выслать по вашему запросу."

Меня заинтересовал этот пример, как можно получить этот пример?

Ответ:

Здравствуйте! Высылаю Вам примеры сферы с G01 и G06 (Сплайн).

Вопрос:

Здравствуйте! При нарезании резьбы циклом (FIL) после первого прохода переворачивается резцедержатель на первый инструмент (T1.1) если резьбовой резец находится в других позициях. при установке резьбового резца в первую позицию цикл отрабатывается нормально. В случае с переворотом, он,переворот, происходит во время движения инструмента. предупредительная надпись о том что резцедержатель не зажат отсутствует.и на экране отображается инструмент с коррректором записанный в программе.хотя в реальности в рабочем положении находится T1.1 . Помогите разобраться в чем тут дело? Алексей. Нижний Новгород

Ответ:

Здравствуйте.
1. Если я правильно понял текст, то в программе логики станка необходимо сделать проверку, что резцедержатель уже находится в позиции, запрограммированной в кадре с функцией Т, и в этом случае достаточно сделать запрос обновления корректора без операции поиска (вращения) резцедержателя.
2. Из текста я понял, что для смены инструмента не используется функция M06, поэтому необходимо сделать задержку выполнения следующих кадров пока обрабатывается запрос обновления корректора. 
Все эти блокировки и запросы выполняет программа логики станка, поэтому требуется наличие исходных тестов программы логики станка.
;Логика
.....
$
....
;блокировку расчетов сигналом CEFAB будем использовать только по М-функциям, которые этого требуют, например ;по М30:
U10K26=/[W3K0=30H]
<БЛОК ПОИСКА ИНСТРУМЕНТА  !!!!! НАЧАЛО !!!!>
;U230K0-флаг поиска инструмента =1 пока не произойдет активирование инструмента и корректора сигнал
;            I0K27='1' :
;W15T0-номер активного инструмента в резцедержателе
;W2K2 - номер инструмента для поиска
;P31 - сигнал-импульс окончания поиска инструмента (обычно этот сигнал-импульс устанавливается по факту
;         фиксации резцедержателя, здесь I0A10)
T31I - задержка 0.5с на сброс флага поиска инструмента
U230K0=/[W15T0=W2K2]*I4K17+U230K0*/I0K27*/I0K1
......
P31=I0A10*U230K0
T31I(5)=P31+T31D
;запоминание активного инструмента в резцедержателе
DOF:P31
W15T0=W2K2
ENDF
<БЛОК ПОИСКА ИНСТРУМЕНТА  !!!!! КОНЕЦ !!!!>
;U10K21-запрос обновления инструмента и корректора:
U10K21=<СИГНАЛ-ИМПУЛЬС КОНЦА ПОИСКА ИНСТРУМЕНТА>+[W15T0=W2K2]*I4K17+U10K21*/I0K27*/I0K1
;блокировка начала движения CEFAB:
U10K25=I0K2*/U230K0*/U10K21

P.S. 1) В этом тексте логики нет формирования сообщений
       2) Обязательно напишите нам текущий номер версии ПрО, установленного в УЧПУ.

Вопрос:

Здравствуйте!
У меня и моих коллег возникло несколько вопросов.
1. Не могли бы Вы прислать пример для нарезки внутренней резьбы резцом (стойка NC-210 или NC-230 станок токарный)(например М30х1,5).

2. Можно ли на вашей стойке (NС-210) станок вертикально фрезерный в режиме MDI выйте в конкретную записанную точку (не призводя каких-либо расчетов). Например выйти с координатами X121.21Y-10.12 относительно абсолютной начальной точки (UAO,1) введенной ранее.

3. Как можно запрограммипровать на вертикально фрезарном станке с ЧПУ (NC-210) коническую винтовую интерполяцию?

Ответ:

Здравствуйте!
1)
;T2510=
;     25          1             0
=16+8+1; внутренняя; метрическая
T1.1M6
G97G94S400M3M8
G0Z3X30
(FIL,Z-20,K1.5,L7.1,T2510)
Обычно, если Z-абсцисса; X-ордината и далее необходимо правильно установить значение в инструкцию TOF. Если резцедержатель слева от оси вращения шпинделя, то TOF=2 (или =12; = 6; =16), а если справа от оси вращения шпинделя, то TOF=22 (или =32; = 26; =36)
2)
-установите режим MDI
-выполните кадр (UAO,1) с клавишей ПУСК 
-выполните кадр X121.21Y-10.12 с клавишей ПУСК  
3)
 Возможно, если вы разработаете параметрическую программу. Подобный пример программы на обработку сферы на фрезерном станке можем выслать по вашему запросу.

Вопрос:

Здравствуйте! стойка nc210 станок токарный высвечивается ошибка обрывания сигнала датчика:z:1 и моргает зелёная кнопка пуска станок не реагирует не на какие команды не могу включить станок иногда получалось включить секунд 30 работает потом щелчок в шкафу где стоит электроника разные платы и опять высвечивается ошибка обрывания сигнала датчика:z:1 ) ещё вопрос раньше останавливал вращения шпинделя по команде м5 теперь не останавливает когда принимаешь команду м5 станок ведёт себя странно горит зелёная кнопка пуска и шпиндель медленно медленно вращается останавливаю по м19

Ответ:

Здравствуйте.
Если на экране висит ошибка "Обрыв сигнала датчика: <Имя оси>", то это может быть  по шести причинам:
1) Датчик сломан.
2) Нет прямоугольной формы сигналов A, /A, B, /B  (фронты сигналов завалены).
3) Обрыв в кабеле датчика или в его разъемах его подключения (провода питания датчика или сигналов A,/A,B,/B).
4) Внешняя помеха  (прокладка кабеля).
5) Неисправность модуля ECDA в УЧПУ.
6) Питание 5 Вольт на датчике не достаточное (менее 4.5 В).

По 2-ому  вопросу, для начала, сообщите номер версии ПрО. 
Управление шпинделем выполняет программа логики станка. Для отключения запросов вращения шпинделя в логике необходимо обнулить сигналы U11K0, U11K1, U11K2, U11K3, U11K4. 
Для проверки состояния этих сигналов необходимо задать вращение шпинделя и остановить его по М5. Шпиндель начнет медленно вращаться и в этот момент в режиме КОМАНДА->'F3'(PLC)->'F3'(Отладчик)->'F1'(Монитор реал.вр.)->'F1'(Добавить)(здесь необходимо, используя клавишу 'F1'(Добавить) и ENTER, по очереди ввести имена, указанных мной сигналов->нажать клавишу 'F3'(ПУСК).
 Если какой-либо сигнал имеет состояние "1", то необходимо выяснить, почему он имеет это состояние после команды M5. Для этого необходимо найти исходные тексты логики станка и найти логическое выражение (правая часть выражения от знака '='), формирующее этому сигналу его логическое состояние.

Вопрос:

Здравстуйте.НЦ-310. Управление круговой осью В. Датчик обеспечивает необходимую точность. Но в логике станка присутствуют ограничения перемещения осей в зависимости от положения стола. Как можно отследить позиции оси В - 0,90,180,270?

Ответ:

Здравствуйте. В файле характеризации AXCFIL для каждой координатной оси (оси "точка-точка") или оси шпинделя, имеющего датчик обратной связи, можно записать до 8-ми контролируемых областей, например для оси B:
*1
NBP=1,ECDF
.....
*2
......
 NAS=B
....
SW1=0.5,-0.5,U240N0
SW2=90.5,89.5,U240N1
SW3=180.5,179.5,U240N2
SW4=270.5,269.5,U240N3
Сигналы U240N0,...,U240N3 будет устанавливать базовое ПрО в состояние "1", если  ось будет иметь координату, соответствующую контролируемому промежутку оси, указанному в SW1...SW4.
Обратите внимание, что инструкцию SWx (x=1-8) можно записать для оси  в файле AXCFIL, если включены функции расширения ПрО (в примере это условие выполнено установкой кода ECDF во 2-ой параметр инструкции NBP). Если код ECDF Вы будете записывать самостоятельно, то обратите внимание, что синтаксис некоторых инструкций изменится. Синтаксис инструкций в документе "Руководство по характеризации" должен соответствовать их описанию с обозначением кодом (ECDF).
При изменении синтаксиса других инструкций, определенных кодом ECDF, добавьте в эти инструкции только необходимое количество запятых под требуемое количество параметров без записи их значений.
 Внимание! При переходе к использованию функции расширения и обратно может измениться управление осями "точка-точка" и компенсация смещения нуля.

Вопрос:

Здравствуйте Василий Николаевич.
При G96 не правильно отображаются обороты шпинделя. Видно, что с изменением оборотов меняется и индикация их, но совершенно никакого соответствия. При G95 показывает правильно.
И второй вопрос. В папаках МРх не разрешается запись более 200 файлов. Памяти достаточно.
Что можно сделать? Заранее спасибо.
КамАЗ, кузнечный з.

Ответ:

Здравствуйте. При G96 отбражается скорость резанья м\мин, для индикации оборотов можно установить U16N4=1,если позволяет версия про. Эти файлы можно перебросить в другой мрх и далее работать с этим мрх или на мрх назначить флешку или пк или для расширения мрх можно обратиться к нашему менеджеру Костенко Андрею Ивановичу (kostenko@bsystem.ru).    

Вопрос:

Здравствуйте. Стойка NC-210. Такой вопрос - видел на другом заводе подобную стойку и там во время работы станка можно было вызвать хранитель экрана, по команде CTRL ALT F, по- моему. У нас просто черный экран. Т.е. надо положить DOS заставку в какую-то директорию и под каким-то именем. Откуда происходит вызов (директория) и какого приложения (имя)?
И еще следующий вопрос? Можно ли в режиме станка вообще уйти в DOS или NC и там запустить какое-то приложение, не отрываясь от работы? ООО ВМК ВГТЗ

Ответ:

Здравствуйте. MS-DOS не жесткого реального времени, поэтому полностью вытесняется OS (RTOS32), зашитой в базовом ПрО. Возврата в MS-DOS из RTOS32 нет.
Сохранение экрана выполняется по 3-м клавишам Ctrl+Alt+P. Файлы сохраняющие экраны имеют имена PRSXXXX.BMP. Расположение этих файлов: C:\CNC32\MP0.
ВНИМАНИЕ! Каждый файл PRSXXXX.BMP занимает на диске около 308 кб, поэтому свободное место на диске может быстро  закончиться.
Если по клавишам  Ctrl+Alt+P файл сохранения экрана не создается, то возможно данная версия ПрО эту функцию не поддерживает.

Вопрос:

Имеем на расточном станке переключаемые оси Х и В. Круговой датчик нее обеспечивает ту точность, что давал репер. Хотели бы иметь возможность позиционирования для углов кратных 90 градусам позиционироваться по реперу, а впромежуточные позиции выходить по датчику в следящем режиме. Смущает, как обойти характеризацию оси, так как при работе по реперу мы через электроавтоматику управляем выходом цапа в соответсвии с командами от кнопок пульта оператора и команд репера.

Ответ:

На первый взгляд можно попробовать реализовать 2 варианта:

1-ый вариант. Только для оси B в инструкцию TPA добавьте код 8000, например: TPA=800D,X (=8000+5+8) или если ось обнуляемая через 360 град., то: TPA=A00D,X (8000+2000+5+8). В программе логики станка необходимо выключать ось B (обычно U10K11=\\\'0\\\'), если ее позиционирование выполняется по реперу и включать ее (U10K11=\\\'1\\\'), если позиционирование предполагается по промежуточным позициям.
В этом варианте существует проблема автоматического определения значения заданной позиции по оси B в кадре и соответственно автоматическое управление сигналом U10K11. Для работы этого варианта необходимо ввести две модальные М-функции, которые будут признаками включения и выключения оси B сигналом U10K11.

2-ой вариант (более трудоемкий, чем 1-ый вариант). Сконфигурировать в системе две оси от точки к точке. Одна из них, например, с именем D (TPA=800A,X....NTC=4,1), а другая с именем Q (TPA=8002,....NTC=4,). Соответственно в IOCFIL:
...
*3
.....
TA1=D,3,,360,,         ;круговая с ЦАП для движения в следящем режиме
TA2=Q,2,,360,2,1     ;круговая без ЦАП для движения по реперу
AS1=B,,,360             ;ось B для программирования в кадре УП
.... 
Исходное условие: значение W20K0=0, если I5K24=\\\'1\\\' (текущее движение выполнено).
И так W20K0=\\\'0\\\' и в кадре задана НОВАЯ позиция для оси B. Для начала движения перепишите значение НОВОЙ запрограммированной позиции из разъема 1К в разъем 18K в момент появления строба I4K20.  
Если в кадре заданы позиции B0 или B90 или B180 или B270(проверка значения заданной в кадре УП позиции по оси B выполняется в разъеме 1 пакета K в момент прихода строба оси B (I4K20), то необходимо включить ось Q на 1-ом канале (W20K0=2), если другие позиции, то в этом же канале включить ось D (W20K0=1). После проверки выполнения движения в позицию заданной с B (I5K24=\\\'1\\\') обнулите W20K0. 

Вопрос:

Здравствуйте программисты Балт-Систем.
Подскажите пожалуйста можно-ли управлять штурвалом подключенный во вход электроннго штурвала.
Сделал следующее:

DOF STURM:I8K27
C7I(3)=I2N3
DOF:[C7W=0]
W15N0=0
U15N24=/I0K2
W15N2=0
ENDF
DOF X:[C7W=1]
W15N0=1
W15N2=4
U15N24=[C7W=1]
ENDF X
;
DOF Y:[C7W=2]
W15N0=2
W15N2=4
U15N24=[C7W=2]
ENDF Y
ENDF STURM

но не помогло. Не высвечивается VOL=1 и не пишет \\\"Штурвал готов к работе\\\". В чем же проблема?
PGCFIL--секция 5--MAS=XY
IOCFIL--секция 3--ADV=A
UAS=0
в отладке когда счетчик 1
W15N0=1
W15N2=0b00000100
U15N24=1
U10K24=1
U10K5=0

Ответ:

IOCFIL:
*3
...
ADV=0,0 ;0 - если используется штатный разъем электронного штурвала
или
ADV=A,0 ;A- если используется вход датчика энкодера на модуле ECDA, номер которого определен в инструкции NTC
              оси штурвала с именем A. Этот вариант строки позволяет использовать в системе одновременно 2
              штурвала. 

Если в характеризации записана инструкция ADV, то команда VOL автоматически игнорируется в системе для включения/выключения штурвала и эта функция переходит к сигналу  U15N24 (U15N25).
Помните, что движения от штурвала оси X и Y должны быть включены W10K1=3 

Вопрос:

Добрый день! Планируем модернизацию сверлильно-фрезерного-расточного станка СС2В04ПМФ4 (3 оси и шпиндель) заменой 2С42-65 на NC230, а также всех приводов. Если Вас есть образцы программы логики для данного станка или его близких аналогов просим выслать для изучения.Заранее благодарим

Ответ:

Добрый день! Высылаю Вам учебные проекты станков 24к40 и 16к30 (16к30-  в части организации смены инструмента) по Е- mail.  


Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 Следующая страница

Задайте свой вопрос:

Имя:
E-mail:
Вопрос:
Код с картинки:
КАПЧА